【组图】水处理剂试验 水处理剂累积
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小排量螺杆泵对三元复合驱具有较好的适应性
通过对三元复合驱举升方式的适应性评价、优选及现场试验,证明抽油机、螺杆泵能够适应三元复合排量要求,螺杆泵比较适合对三元复合驱油井举升。例如杏2-2-试1井于1998年6月换为螺杆泵,举升效率保持在70%以上,检泵周期由28 d延长到303 d。北1-6-P34井2000年8月17日下入改进后的螺杆泵,日产液由措施前的不到40 t提高到措施初期的129 t,目前仍保持在100~120 t,平均排量效率保持在6510%以上。
4.2室内实验及矿场试验表明地面工艺初步可行
目前,三元复合驱配注工艺流程有两种,一种是点滴流程,其特点是首先将聚合物分散熟化,在熟化过程中,定量的将表面活性剂加入,使其配成SP二元母液;将碱(NaOH)加入到水中,稀释成一定浓度的碱溶液,最后分别用升压泵将SP母液和碱溶液升压,计量后经静态混合器混合形成三元体系,注至井口。另一种是目的液流程,即在注入罐中配制好三元体系。三元复合驱采出液处理技术基本满足了引进表面活性剂小型试验的要求。针对大庆产植物油羧酸盐和烷基芳基磺酸盐表面活性剂三元复合驱模拟采出液,分别使用新复配的破乳剂FD310和FD408-01,在处理温度为40℃,沉降时间为25 min条件下,能够实现有效分离,并使分离后指标达到油中含水小于20%,水中含油小于2 000 mg/L水处理,水处理剂试验但需要在工业性矿场试验验证其效果。
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近年来,辽河油田一直在寻找新的稠油开采工艺技术,把二氧化碳气体和水蒸气结合起来用于热力采油,不仅拓展了二氧化碳气体采油的应用领域,而且也丰富了以蒸汽吞吐为主的热力采油的内容。同时利用磺酸盐等表面活性剂的调剖作用,构成了以蒸汽吞吐为主、二氧化碳气体采油为辅、表面活性剂为调剖剂的综合热力采油新工艺。
截止2003年底,曙一区杜84块油藏已累积探明含油面积为612km2,探明石油地质储量为8 273万吨。纵向上发育了3套开发层系:馆陶油层、兴隆台油层兴Ⅰ—兴Ⅳ组和兴Ⅵ组。1997年对兴隆台油层进行了开发部署,主要采用直井蒸汽吞吐开发,在一套层系约70m井距正方形井网内,总体部署开发井995口,其中直井983口,水平井12口(试采)。截至2004年12月底完钻各类井632口,投产620口,开井460口,产油量为3 253t/d, 平均单井产油量为7.1t/d,累积吞吐4 200井次,平均单井吞吐6.8井次。累积注蒸汽量为918.9万吨,累积产油量为407.2万吨,累积产水量为616.4万吨t,累计油汽比为0.44,累计回采水率为67%,采出程度为7.2%。2000年对馆陶油层进行了开发部署,确定馆陶油层采用直井蒸汽吞吐开发方式,在一套层系的70m井距正方形井网及在距油水边界200m以外的区域进行部署,馆陶油层总体部署开发井225口。截至2004年底共完钻各类井220口,目前蒸汽吞吐开发投产208口,开井182口,产油量为1 251t/d,平均单井产油量为6.9t/d,累积吞吐1试验 水处理剂累积635井次,平均单井吞吐7.9井次。累积注汽量为311.1万吨,累积产油量为214.2万吨,累积产水量为249.7万吨,累积油汽比为0.69,累积回采水率为80%,采油速度为1.74%,采出程度为8.2%。超稠油蒸汽吞吐阶段生产特点:杜84块超稠油油藏与普通稠油和特稠油的生产周期相比,初期生产天数约为60d,而普通稠油油藏生产天数为250d;周期产量约为800t,普通稠油的周期产量为6 000t;初期油气比为015,而普通稠油为110以上。因此,杜84块超稠油具有周期生产时间短、周期产量低、油汽比低的特点。存在的主要问题包括:
①高轮蒸汽吞吐阶段周期产量低、日产水平低、油汽比低,单位操作成本高;
②蒸汽吞吐阶段平面动用半径有限,井间剩余油富集;
③产量递减快,年综合递减率平均约为20%;
④蒸汽吞吐阶段采收率低,预测馆陶油层采收率为22%,兴隆台油层采收率为25。
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